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AG真人印刷资讯:教材印刷公司-送货上门
浏览量:     所属栏目:【球盟会】    时间:2023-03-07

  教材印刷在印制大批量印品时,每印3000印或装纸时,都需要清洗印版和橡皮布。有时清洗印版的布上夹着硬物,如果没注意,就会把印版划出一条条线状的脏痕。重晒版,误工、误时又浪费;使用修版膏,由于脏痕不是涂布上去的感光胶,因此修不掉。培训教材印刷

  处理方法:教材印刷用干净的布蘸上洁版膏,再蘸上少许的润湿粉,在脏痕上轻轻地擦几下。开机时先给印版上水并空转几次,再下墨辊,脏痕就不见了。

  (1)每天下班前,印刷机操作人员应对印版滚筒和橡皮滚筒的肩铁(滚枕)进行清洗。

  (2)调换橡皮布时,用纯酒精、汽油或洗车水清洗橡皮滚筒表面,再用布擦干,后用棉布或毛刷在印版滚筒和橡皮滚筒表面加RESOST7-3号防锈油,连续加两次,且间隔5分钟以便干燥。

  (3)印版滚筒和橡皮滚筒所用包衬纸,用机油浸泡后晾干再用,这样使用效果更好,或用厚度适宜的胶版裁成合适尺寸即可。

  教材印刷一台Roland 702胶印机一段时间以来经常有输纸歪斜现象发生。开始斜张的幅度较小,通过调节传纸带的松紧度及吸风量就可以解决。但过了一段时间,输纸歪斜故障再次出现,而且斜张幅度比上次要大了。调节传纸带至紧、吸风量至大,均未奏效。调节单边压纸轮,借助前吸风、后吸风,仍无效果。由于业务紧张,斜张对印刷的影响也不大,所以就一直拖着没去解决。过了一段时间,斜张幅度更大了,而且经常因斜张引起输纸不畅而停机,严重影响正常生产和印品质量。

  教材印刷因为调节飞达所有可操作部位都不起作用,所以认为故障是机械方面的原因引起的。对上述调节复位后,操作人员对机台飞达部位传纸带进行了测量,结果发现两根传纸带同时转一个来回,就相差6mm,所以怀疑是传纸带老化。对速度较慢的传纸带进行了更换,并重新开机试印,输纸斜张仍未排除,且两根传纸带转一圈还相差5mm,所以认定问题不在传纸带。

  对于此棘手问题,操作人员只好顺藤摸瓜,对所有与传纸带有关的机械零部件进行了查看。发现输纸板下面的传纸带松紧调节杆比较正常,只是未能调节如此大的幅度;前规处两边的轴承基本类似;再往上找,发现传纸带顶部操作侧轴是橡胶轴套,而且以可以过万向轴杆调节直径。教材印刷厂通过调节后开机试印,故障排除。

  通过此次故障我们得到了教训,教材印刷公司在引进新产品、新设备时应该对操作人员进行一定的培训,使其能够全面了解、熟悉、掌握整台机器的机械结构调节方法和某些常用零部件的作用,防止因机器调节不当引起不必要的麻烦。

  本厂的一台瑞士产四色胶印机在生产过程中出现三色印不实现象,当即对衬垫及橡皮布进行检查,均无问题,后经细查发现,合压电磁铁拉杆螺母松动,使合压偏心套旋转不到位。之后多次出现类似现象,将此连接螺母拧紧后,故障得以排除。

  本厂是河北省税务发票印刷的主要承印单位,由地印品多为3~6联,且质量要求较高,几联套印准确无误。以往的工艺:在先开机印刷的机台上印出样张,而其他机台照此样印刷,但常发生几联套印不准的现象,造成大批产品过针装订。笔者在工作中总结出了统一侧规、前规的方法,以解决票据印刷中几联套印不准的故障,使过针装订不再发生,质量、产量大大提高。

  具体方法:①统一侧规:在印版上设计3mm的线,如图所示,靠纸边的线mm,印刷中使其钢好与纸边套准。②统一前规:印刷同一产品时,使前规一致,操作人员严格按照同一尺寸印刷。

  本厂一台四色不干胶商标印刷机,使用几个月后出现套印不准故障,行程不规则的上下跳动0.5~0.2mm。

  再考虑是否是机器的哪个传动部位有间隙。拆开带动行程调节的传动齿轮箱,发现里面采用的是自行车飞轮的卡簧设计。因为齿轮箱每天要加两次机油,机油在齿轮上有的地方多一点,有的地方少一点,导致行程跳动。分析发现是使用劣质机油所致,采用了有标号、流动性好的机油,问题就解决,再没有出现套印不准现象。

  一台天津产的全开切纸机的光电保护功能失灵,经过应急处理后机器仍可工作,但是因为没有了保护检测,操作人员很担心人身安全,从而导致工作效率低下。

  拆下电路板,进行目测检查,发现电源桥堆周围的基板变色,断定桥堆已烧坏,换上桥堆加电试车,仍没有反应。用万用表测量,新换的桥堆也已烧坏,由此判断有短路部分。从桥堆往下逐个检查元件,发现一三端稳压块(7805)被击穿,买来元件更换,加电后电路板上的电源指示灯亮了。操作人员将电路板装到机器上,并按照正常程序操作,检查光电保护功能是否起作用,用手遮住光眼,下落的刀立即停下来,试了好几次,均正常。故障就此排除。

  公司新购进一台PZ-41020B型对开四色胶印机。机器安装到位后,试印阶段就出现重影现象。经反复调试,一直难以有效地解决。

  故障现象:分析印品之后发现,重影现象主要表现在黑字上,并且时断时续。有时局部文字略微有一些,但不太明显;有时则整个版面都有,而且很明显且毫无规律。

  故障排除:教材印刷公司检查纸张和衬垫都没有问题,橡皮布的裁切和安装也很规范,因此厂方技术人员推测可能是滚筒叼牙的弹簧产生疲劳而弹力下降,导致开牙过程中动作不一致。将所有滚筒上叼牙弹簧全部拆下,换上性能优良的进口弹簧,结果故障依然存在。再将所有的机组护罩全部打开,按照K→C→M→Y的印刷色序逐组检查,结果发现K色组压印滚筒的压印套产生微小的松动,配合间隙加大,经重新装配定位之后,故障得以排除。

  故障分析:机器的装配精度不够,教材印刷厂就会在运转过程中产生抖动,导致K色组橡皮滚筒上的剩余黑墨前后印迹不一致,从而发生重影故障。

  本厂于1997年购进一台采用气压传动方式的小森胶印机。每天下班后都要从空气压缩机中放气,由于车间环境温、湿度的影响,很多的废水从空气压缩机中排出,使用时间一长,地面就会留下一片水痕,不易清洗,影响了工作环境、地面外观。

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  教材印刷厂家受到家用电热水器减压排气管的启发,从空气压缩机排气口接一根直径为10mm的塑料管,一端与空气压缩机放气管相连,另一端插入下水口(可用水箱下水口),这样既方便了废水的排放AG真人,又减少了废水对地面的污染AG真人。此法也适用于其他胶印机。

  教材印刷于2002年从中钞卡厂借来一台日本产的AR-010型小胶印机。借来时该机由于使用年限较长,输纸带平滑、发黏,每次印刷都偏离定位轮,四根输纸带中有一根已断裂不能使用,与厂家多次联系没有结果。由于输纸带的问题可能会造成停产,因此笔者找来胶印机用废的滚筒包衬布,用缝纫机把接口对接上,并使接口与走纸方向顺搭。装上后,输纸定位效果非常好,解决了工作中的一大难题。

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